缸蓋是柴油發(fā)電機(jī)的重要組成部分之一,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,鑄造困難,機(jī)械加工工序長,其上有低壓油道、高壓油道及水道,其密封性能直接影響柴油發(fā)電機(jī)整機(jī)的可靠性、安全性和環(huán)保性等關(guān)鍵性能。康明斯發(fā)電機(jī)廠家生產(chǎn)的cummins缸蓋為鑄鋁缸蓋,存在針孔、縮孔、縮松和夾渣等缺陷。在加工過程中,易將毛坯缺陷暴露出來,這樣需要通過密封檢測設(shè)備判定缸蓋泄漏是否符合產(chǎn)品要求,從而在機(jī)械加工過程中發(fā)現(xiàn)缺陷,減少加工成本,從源頭降低柴油發(fā)電機(jī)整機(jī)漏油、漏水問題。本文旨在通過cummins柴油發(fā)電機(jī)缸蓋l8線中間密封檢測設(shè)備出現(xiàn)的一次測量合格率低的問題分析,為后續(xù)設(shè)備及加工工藝提供經(jīng)驗參考。
一、中間密封檢測工藝
康明斯發(fā)動機(jī)所用的密封檢測主要設(shè)備為ateq f520泄漏檢測儀和壓差傳感器式自動調(diào)節(jié)壓力測量儀。測試過程分為3個階段:充氣階段、平衡階段和測量階段。具體如下:
1)由面板按鈕或遠(yuǎn)程控制器啟動測量儀后,儀器根據(jù)參數(shù)自動設(shè)定充氣壓力,打開充氣閥和測量閥,同時對壓差傳感器兩側(cè)腔體充氣。
2)進(jìn)入平衡階段,壓力自動調(diào)整到測量壓力。
3)測量階段,關(guān)閉充氣閥和測量閥,形成獨立的參考?xì)馐液蜏y量氣室; 測量出在測量時間內(nèi)降低的壓力,算出泄漏率,并以泄漏率顯示結(jié)果。
4)測量完成后排氣。
二、設(shè)備及生產(chǎn)現(xiàn)狀
康明斯發(fā)電機(jī)廠家的中間密封檢測設(shè)備共有7個工位(st),1st為上料輥道,2st檢測缸蓋的水道及高壓油道,3st為輸送輥道,4st檢測缸蓋的低壓油道,5st為刻字工位,6st為輸送輥道,7st為剔料工位,該設(shè)備為自動工位。
工藝文件規(guī)定測試方法如下:零件自動檢測合格通過;第一次檢測不合格自動重測,合格通過;重測不合格的零件排出,人工將零件搬下來放置在工位待判區(qū),1?h后再手動上線檢測是否合格,如繼續(xù)不合格則判定為泄漏件。具體工藝參數(shù)如表1所示。
cummins缸蓋線生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),中間密封檢測設(shè)備(xm0950)成為制約全線設(shè)備開動率提升的瓶頸工位,10月份單月統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)中間密封檢測工位停機(jī)達(dá)到27.8?h,其中異常統(tǒng)計停機(jī)774次,折合停機(jī)時間25.8?h,不合格率達(dá)到9.42%,從統(tǒng)計中發(fā)現(xiàn),一次測量不合格導(dǎo)致停機(jī)達(dá)730次,折合停機(jī)時間21.9?h,占異常統(tǒng)計停機(jī)時間的84.88%,亟待改善。
三、影響因素分析及解決方案
影響密封檢測測量結(jié)果的主要因素有:設(shè)備本身設(shè)計問題、封堵不可靠、零件表面粗糙度以及溫度等,此設(shè)備之前因為溫度過高導(dǎo)致測量不合格,已在清洗機(jī)后增加空調(diào)降溫,使零件溫度已達(dá)到廠房環(huán)境溫度,因此,針對此次出現(xiàn)的一次測量合格率低的問題,康明斯發(fā)電機(jī)廠家主要從封堵結(jié)構(gòu)、清潔度和設(shè)備本身設(shè)計展開分析。
1.清潔度問題
cummins缸蓋經(jīng)中間清洗后進(jìn)入中間密封檢測設(shè)備進(jìn)行密封檢測,中間清洗機(jī)需要對主要定位面及封堵面進(jìn)行清洗。在中間密封檢測設(shè)備臺面,理論無鋁屑存在,但在現(xiàn)場中間密封檢測設(shè)備臺面存在很多鋁屑,且在車間班組設(shè)備保養(yǎng)及清掃后,下次保養(yǎng)會再發(fā)現(xiàn)鋁屑在設(shè)備臺面,可見清洗機(jī)未完全清洗干凈。在對清洗機(jī)清洗零件連續(xù)30件觀測中發(fā)現(xiàn)5件在nta855孔內(nèi)存在鋁屑,其中2件直接通過密封檢測設(shè)備,未報警,其中1件在一次測量不合格后,復(fù)測舉升零件過程中鋁屑掉落,復(fù)測合格,剩余2件在一次測量不合格后復(fù)測也不合格,零件排出,在將鋁屑清理后重新上線,測量合格。經(jīng)查,nta855孔在op50加工,加工后未發(fā)現(xiàn)有鋁屑?xì)埩粼诳變?nèi),可見不是由于加工此孔產(chǎn)生的,對其貫穿孔進(jìn)行排查,在op150加工6651孔后,nta855孔內(nèi)有鋁屑堆積,其產(chǎn)生過程如圖3所示。
為解決nta855孔鋁屑問題,首先排查清洗機(jī)狀況,經(jīng)維修檢查,清洗機(jī)正常工作,但此鋁屑纏繞堆積在nta855孔,在中間清洗機(jī)清洗壓力下無法清洗出來,這樣只能從加工工藝方面著手去除nta855孔鋁屑。nta855孔鋁屑主要是由于加工6651孔產(chǎn)生,經(jīng)分析各工序加工內(nèi)容,將op50加工的nta855孔換序至op160加工,使nta855孔在6651孔后面加工,將op160加工的6401~6404孔換序至op50加工,保持節(jié)拍平衡,這樣就完全避免了加工6651孔加工產(chǎn)生的鋁屑堆積在nta855孔內(nèi)。
2.封堵結(jié)構(gòu)問題
中間密封檢測設(shè)備采用大量聚氨酯材料封堵頭進(jìn)行封堵,主要是利用封堵頭的彈性變形來實現(xiàn)油道及水道的密封,cummins缸蓋中間密封檢測需要檢測水道、高壓油道及低壓油道,導(dǎo)致了密封點很多,大部分屬于平面封堵或者孔漲堵,易于封堵。凸輪軸孔上油孔處于半圓上,不規(guī)則,封堵采用的是圖4所示的封堵頭。
中封堵頭采用端面密封和半圓密封,二者夾角約為90°,為保證端面密封,半圓密封彈性量將較小,在高壓情況下,型腔內(nèi)氣體極易從折角處溢出,造成微泄漏,如若零件本就處于最大泄漏值邊緣,在微泄漏情況下,極易誤判,從而導(dǎo)致再次測量,形成一次測量不合格的情況。
為解決端面密封與半圓密封不能同時良好密封的問題,可以取消端面密封,增大半圓密封彈性量,使之形成半圓密封和漲堵,經(jīng)現(xiàn)場試驗,改進(jìn)后封堵頭在測同樣零件時,其泄漏值更穩(wěn)定,密封效果更好。更改后的封堵頭如圖5所示。
3.中間密封檢測設(shè)備液壓設(shè)計結(jié)構(gòu)問題
中間密封檢測設(shè)備采用的是一臺液壓站,兩個進(jìn)油路分別供給2st和4st工位,共用一個回油路回液壓站,回油路在各自初段有1個雙向液壓鎖,完成封堵時的保壓功能。雙向液壓鎖工作原理如圖6所示。當(dāng)p1通壓力油時,一方面油液通過左閥到p2,另一方面使右閥頂開,保持p4與p3暢通。同樣當(dāng)p3通壓力油時,一方面通過右閥到p4,另一方面使左閥頂開,保持p2與p1暢通,當(dāng)p1與p3都不通壓力油時,p2和p4封閉,執(zhí)行元件被雙向鎖住。此設(shè)備兩個工位測量所需時間不同,故一直存在同步、不同步兩種狀態(tài),當(dāng)其中一個工位測試完畢,另一工位正好處于測試階段時,這時回油經(jīng)過正在測試工位回油管路,瞬間沖擊壓過大,使其雙向自鎖瞬時打開,封堵松動泄漏,造成測試結(jié)果突然增大,然后再平緩下降,但此時,測量時間內(nèi)已經(jīng)不夠下降到最大泄漏值以內(nèi),泄漏值超過最大泄漏值,且不是大漏,此零件第一次測量不合格。查詢設(shè)備保存的近一個月數(shù)據(jù),里面有大量數(shù)據(jù)是在第一次測量不合格,且泄漏值略大于最大泄漏值,第二次復(fù)測就合格的情況。
找到原因后,為解決回油時的相互影響,康明斯發(fā)電機(jī)廠家在現(xiàn)場實施了最簡易的增加一根回油管路的辦法,使兩個工位液壓進(jìn)油和回油管路都獨立,這樣在測試時就不會出現(xiàn)相互影響情況。
經(jīng)過以上措施的實施和生產(chǎn)跟蹤,結(jié)果表明,缸蓋的中間密封檢測不合格率平均為2.56%,對比改善前的9.42%來說,大幅下降,一次測量合格率低的問題得到了很大的改善。缸蓋的密封檢測是缸蓋生產(chǎn)線的一道重要工序,本文立足現(xiàn)場,從解決實際問題出發(fā),展現(xiàn)了cummins中間密封檢測設(shè)備的改善過程,降低了中間密封檢測設(shè)備的測量不合格率,提高了生產(chǎn)線設(shè)備開動率,對后續(xù)設(shè)備及加工工藝具有參考意義。
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